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在塑编工艺上绽放人生价值——记2020年度集团劳动模范、总部塑编厂工艺员张红贵
2021.09.29  浏览量:5535  
  

张红贵正在核对版样.jpg

张红贵正在核对版样

      人物档案:张红贵,总部塑编厂工艺员,2002年进入塑编厂,至今已在该厂工作了18个年头。他进厂以来,先后从事印刷、彩印、拉丝操作工及生产班长等多个岗位,后因精通整个塑编生产的工艺技术,且业绩突出,于2016年调至办公室任工艺员,“掌”管着全公司1000多个包装版面的最终核定与生产工艺的管理。

      塑编工艺不是高科技,用心学习就行

      初进塑编厂,张红贵在印刷岗位当操作工,每当在生产旺季忙着赶产量时,设备总会出现这样那样的工艺故障,又或是设备更新换代需要重新调整工艺时,看着技术人员忙碌的抢修或新工艺试生产,他心急如焚却又束手无策,总想参与一二,却又苦于技术不行。久而久之,他便对学习工艺技术感起兴趣,开始主动了解生产编织袋的工艺流程、工艺指标的制定及管控等。十多年来,只要在生产过程中设备出现工艺故障时,如工艺温度无法控制、参数调整错误等,他都会去查找资料、寻找原因、进行数据分析、总结经验,尝试着解决了不少工艺上的小问题,得到了领导和同事们的赞赏,最终走上了他所热爱的工艺员岗位。

        换版工作没什么难的,认真负责就行

       公司现有洋丰、澳特尔、乐开怀、力赛诺等四大品牌的子品牌30多个,不同品种、不同含量肥料的编织袋规格就有1400余个、版辊6000多只。由于版面极多,制作流程复杂,校对稿样、登记、编制版面工艺书、审核确认等,每一步工作流程都必不可少,特别是校对稿样尤为重要,需认真仔细,包括文字、图案、颜色等一点不漏地逐个核对,在确定准确无误后才下达生产。张红贵说:“工艺流程虽然复杂,但我只要认真仔细就不会出错”。

      2019年8月,因公司名称变更,洋丰品牌编织袋版面的1000多支版辊需要重新改版制作,当塑编厂接到公司换版通知时,正值生产旺季,时间紧任务重,为了尽快完成新版制作及更新工艺指导书,确保编织袋能够正常供应,张红贵放弃了自己的所有休息时间,不分白天黑夜,每天在办公室和车间来回穿梭几十趟,进行稿样校对和巡回检查。每一份稿样文字、图案、颜色都要反复核对、验证十多遍,在确保无误后才能批量生产,张红贵常常忙得错过吃饭时间,或是到食堂草草扒拉两口后,就又回到工作岗位继续工作。累了,就躺在办公桌上趴一会;醒了,就继续干。就这样,张红贵连续奋战了三个月,顺利完成了1000多个包装版面的换版工作,保障了全公司编织袋的正常生产与供应。

      遇到问题没什么怕的,找对方法就行

    “张主任,1#拉丝机停机检修后开机运行不正常,拉出的丝质量不达标,我们已经忙活很久了,都找不到原因,你赶紧过来帮忙看看吧。”“好的,我马上到。”2020年的一天下午,已下班回到家中的张红贵,在接到员工电话后,便立即放下手中的活,马不停蹄地赶到厂里进行协助开机。他来到车间,向现场操作工问询了具体情况后,便开始将拉丝机预热升温,一步一步查找原因。从开机操作的每个步骤到工艺参数的调整、温度的控制,每一步流程进行了详细排查,通过近10分钟的排查,终于被他找出了问题的根源。

       原来,是操作工把拉丝机的料斗料板操作错误,被关闭了20%左右,导致设备供料不畅通,以及牵伸比的调整值错误,从而导致开机后拉出的丝质量达不到标准;经过张红贵的一系列调整,拉丝机拉出的丝经检测终于恢复到了正常值,一旁的操作工都对他竖起了大拇指,他却笑着说:“遇到问题不要怕,理清思路找对方法一定能解决”。

       随着消费者对肥料包装的精美需求和标准越来越高,在新工艺、新事物上张红贵一直在努力学习,鞭策着自己行走在探索、研究塑编工艺的路上。